燃煤电厂锅炉除尘器滤袋失效原因分析随着我国经济的高速发展,以资源、能耗为主的重工业(电力、钢铁、化学等)也了的发展。
然而,作为一种高耗能、高污染的产业,在发展的同时,也对环境的可持续发展造成了严重的威胁,如高温烟气、烟尘类颗粒物的排放等。若不对其采取的治理,必将直接影响人的健康甚至生命。
我国是煤炭大国,占据了国内的主要燃料市场,随着对于能源的需求越来越多,因此产生的气体将会严重影响人类和生态环境的生存,因此,怎样实现设备构造简单,操作简单、一次性投资少,占地面积小,、损、,能耗低,不易产生二次污染,处理后的副产物具有市场需求的同时脱硫除尘达到排放的标准是新型脱硫除尘装置一体化(技术)的关键。
【一】、布袋除尘器优劣势分析
1、除尘。除尘器滤袋的除尘,特别是对于亚微米级的粉尘有很好的收集效果,除尘器出口烟气含尘浓度低于30mg/m³,甚至能达到10mg/m³。
2、除尘效率稳定。在范围内,除尘器出口烟尘浓度不随入口烟气量和烟气浓度变化,能够使烟尘排放浓度长时间保持在较低水平,满足新标准要求。
3、布袋除尘器占地面积小,技术结构简单,易维护。
4、布袋除尘器捕集粉尘范围广,尤其适用于那些燃煤灰分高、比电阻值大、硫分低和电除尘器难以收集的煤灰。
5、属于新产品,关键部件如滤料、电磁脉冲阀等还需要。
6、设备阻力大,本体阻力平均为1500~2000Pa。
【二】、除尘布袋滤料技术的发展状况
除尘袋是除尘布袋的主要部件,除尘布袋过滤精度主要与布袋除尘器的电厂除尘布袋也就是与选用滤料有关。国内滤料的发展与布袋除尘器的发展是同步的。
在20世纪50年代初,国内没有专门的滤料生产厂家,常温下只能用素色棉帆布,在含酸气体的过滤主要用毛呢类产品。到了70年代末,出208涤纶绒布,为脉冲布袋除尘器、机械回转反吹风布袋除尘器和其他类型的单机脉冲除尘器的推广应用提供了一批滤料,并一度成为滤料的一统天下。接着又仿照日本出729聚酷机织滤料,应用在大中型分室反吹风布袋除尘器。70年代末,80年代初,随着非织造布的发展,我国又研制成功了合成纤维针刺毡,使布袋除尘器的滤尘效果提高了一个数量级。80年代我国又研制成功了芳矾纶纤维和芳矾纶针刺毡,可耐2100C,并应用于冶金、有色冶金、碳黑工业等的高温烟气处理方面,可与美国的诺梅克斯纤维媲美。
电厂除尘布袋其后、、、等合成纤维针刺毡产品的和生产基本满足了各行各业、各种工况条件的需求。90年代初期,我国又了聚四氟乙烯微孔覆膜滤料,它实现了低阻、节能,提供了过滤材料,连过滤的机理都发生了变化,由深层过滤改变为表面过滤。